某鉛踏揣、鋅選礦廠在生產(chǎn)過程中,選礦指標一直不穩(wěn)定匾乓,鉛捞稿、鋅的回收率較低,經(jīng)濟效益也不高拼缝。該廠一直考慮在已有設備及流程上娱局,通過采取一定措施,合理確定適宜的磨礦細度咧七,來改變現(xiàn)狀衰齐,以提高礦山經(jīng)濟效益。
現(xiàn)場選礦工藝流程具體為:原礦經(jīng)一段破碎后耻涛,再進行一段閉路磨礦,之后對分級機溢流礦漿采用一粗三精三掃優(yōu)先選鉛瘟檩,采用一粗兩精三掃選鋅∧疲現(xiàn)場生產(chǎn)中采用顎式破碎機破碎,僅為一段破碎墨辛,而磨礦采用球磨機與高堰式單螺旋分級機構成一段閉路磨礦卓研。初期設計要求入選細度-74μm占70%左右。
在實際生產(chǎn)中,由于生產(chǎn)工藝采用一段破碎流程奏赘,其無法有效地控制入磨粒度及入磨產(chǎn)量寥闪,從而直接降低磨礦臺效,生產(chǎn)實踐上磨淌,入選細度僅為-74μm占50%~60%之間疲憋,致使目標礦物單體得不到充分解離。如此導致如下兩種結果:一是成分互含伦糯,成為雜質(zhì)柜某,由于破碎不充分,各礦物單體之間相互鑲嵌敛纲,得不到有效成分的解離喂击,使得各個單體之間相互鑲嵌;二是從尾礦中流失淤翔。兩種情況都直接影響著有價金屬回收率的提高翰绊。
針對礦山現(xiàn)行碎磨工藝現(xiàn)狀旁壮,為進一步提高生產(chǎn)效率监嗜,有必要對磨礦入磨細度進行提高,其主要措施:
1抡谐、調(diào)節(jié)破碎機排礦口裁奇,并且在破碎機給料口緩慢、均勻給礦麦撵。
2刽肠、提高磨礦濃度。磨礦動力學理論研究表明免胃,磨礦過程是磨礦介質(zhì)對物料不斷沖擊研磨音五,使物料逐漸縮小的一個隨機過程。而在過程中羔沙,磨礦濃度越高躺涝,礦漿流速就越慢,物料被研磨的時間就越長扼雏,磨礦產(chǎn)品中符合要求的粒級所占比列就會越多坚嗜,但是處理量有所下降。
3呢蛤、抬高螺旋分級機溢流堰惶傻。溢流堰的高度也影響著礦漿分級的細度和濃度,現(xiàn)場將原分級機溢流堰向上抬高70mm其障,增加了分級機的沉降區(qū)域银室,再對細度進行檢測,細度有明顯的改善,其細度可由原來改變前的-74μm占55%提高到58%蜈敢。但是會增加一定的返砂量辜荠,處理量還是有所降低。
4抓狭、改善球磨機裝球配比伯病。該選廠屬于小型選廠,球磨機 裝球量僅為12t否过,采用7種規(guī)格的鋼球午笛,分別是Ф60mm、Ф70mm苗桂、Ф80mm药磺、Ф90mm、Ф100mm煤伟、Ф110mm和Ф120mm癌佩,將這些球劃分為大球、中球便锨、小球围辙,由于入磨粒度較粗,變化較大放案,裝球以大球:中球:小球=3:4:3比例裝球姚建,補加球按大球:中球:小球=6:3:1比例補加,大幅度提高大球比例吱殉,降低小球比例桥胞,與未改善之前相比,在保證處理量的情況下磨礦細度提高了2.1%考婴。
總的來說,針對礦山現(xiàn)有的磨礦入磨細度不夠催烘,礦體單體解離不充分等現(xiàn)狀沥阱,通過上述改進措施,磨礦細度得到了有效的提高伊群,分選 改善考杉,經(jīng)濟效益提高也是一定的〗⑹迹可見崇棠,通過提高磨礦細度來穩(wěn)定選礦指標的措施是可行的,值得廣泛推廣丸卷。
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